为古贝春发展安装强力“引擎”
新闻分类:集团新闻 来源:古贝春报编辑部 发布日期:2011-06-01
——我公司白酒扩产(二期)工程生产实现“全程”机械化
在我公司的白酒扩产(二期)工程规划之中,技术改造是其中的一项重点。公司希望以此推动机械化发展进程,从而改善工人的劳动环境,降低劳动强度,进一步提高产品质量。自去年9月份投产以来,公司的各项技改投入不断落实,机械化生产已初具规模,主要表现在以下几个方面:
粉 碎
粉碎是白酒生产中的第一道工序。需要将大米、高粱、玉米、糯米、小麦这五种粮食进行除杂、脱壳后按一定比例搅拌均匀,粉碎至一定的程度,进入酿酒车间。而在粉碎过程中会产生大量的粉尘和极高的噪声,这一直是白酒生产需要解决的一大难题。自白酒扩产(二期)工程投产以来,我公司投资189万元购进了全自动粮食粉碎设备,该设备具备3个特点:一是拥有先进的除尘和降噪设备,可以为员工营造一个健康的工作环境;二是从配料、输送、除杂、除壳到废粮的回收,全部实现自动化,既节省人力,又降低了生产中的自然消耗;三是五种粮食的配料流量和电子计量全部由电脑控制,出现偏差后自动报警,便于随时监控。
粉碎班班长辛保平说:“要说最大的感受就是没有粉尘了,原来戴着厚厚的口罩,头发、眉毛像长了一层‘白毛’,还有就是噪音小多了,大家再也不用打哑语说话了。”
由于省去了人工搅拌和除杂,粮食的纯度增加了,配比更均匀了,为原酒的质量提高打下了坚实的基础,而工作效率却大大增加,自从白酒扩产(二期)工程投产以来,粉碎班又多承担了向机械化酿酒车间供料的任务,在工作时间不变的情况下,人员不但没增,反而减少了一名。
制 曲
5月1日,我公司又开始了一年一度的制曲工作。而与以往不同的是,今年制曲全部实现了机械化,结束了“人工踩曲”的历史。
走进制曲车间,往日闷热、忙碌的情景被现在的清爽和整洁取而代之。只见从小麦粉碎到曲块成型整个生产线上,只有几个工人在有条不紊地工作,伴随着曲块模具有节奏的上下运动,一块块标准的“包包曲”依次下线,像一个个昂首挺胸的战士,排着整齐的队伍奔赴“战场”。“从有酒厂就是‘踩曲’,俺也踩了一辈子曲,做梦也想不到制曲也成了机械化了,”一位姓钱的老师傅告诉我说,以前一说“踩曲”就打怵,穿着裤头、背心还汗流浃背,现在好了,大家都穿得整整齐齐的,一点不觉得累。
据生产部主任助理马连松介绍,本套制曲设备投资70多万元,从粉碎到制曲各个关键控制点都有电脑控制。实现机械化制曲后有几个好处:一是这样制出来的曲块非常标准,更加有利于控制微生物的生长与繁殖,对于原酒的产量和质量的提高有很大帮助;二是极大减轻了劳动强度,提高了劳动效率,同样的日产量,原来需30个人,现在只需8至9人就完成了。据了解,今年制曲工作将在8月底前完成2600吨的任务,保证全年的使用。
酿 酒
“这个装置是酒灵通,有了它工作人员在办公室里就可以随时掌握所有窖池的温度情况。”公司机械化酿酒车间酒班班长徐志国说,“以前都是人工测温,很麻烦,测一遍得两个多小时,现在有了这个酒灵通很方便,也更精确。”笔者带着好奇走进办公室,只见一台电脑上清楚地显示着每一个窖池的温度,真可谓“一览众池小”。据了解,我公司是目前省内同行业中唯一使用窖池自动测温系统的厂家。
酒灵通采用的是最新的物联网技术,科学准确,有了它的帮助,酒的品质更加纯净。该产品通过无线测温湿度传感器,将各曲房、窖池的计量数字采用无线传输方式传输到中控室,实现对各曲房、窖池温湿度的实时数据测量、监控,并对数据实行科学化管理。此项新技术的应用使我公司的原酒生产向科学化、自动化迈出了一大步。5月19日,该技术通过了由德州市科技局主持召开的科研项目鉴定会,专家一致认为,该项目自动化程度高,具有节约人力资源、降低劳动强度、优化资源配置、提高生产效率等优点,符合行业发展方向,经济和社会效益显著,技术水平达到国内同行业领先地位。
这样的技术更新,在我公司的机械化酿酒车间的应用还有很多。如原来3000多斤重的甑桶中的原料都是人工用叉子出、用小车推,窖皮泥、酒糟也都是人工运输,而在机械化酿酒车间使用了自动遥控的大型行车,既把工人们从繁重的劳动中解脱出来,又降低了成本,提高了生产效率。去年11月份,公司机械化酿酒车间被山东省食品工业办公室、山东省食品工业协会评为山东省白酒行业浓香型白酒“标准化生产示范基地”。
物 流
随着公司白酒扩产(二期)项目的投入运营,厂区规模也越来越大,各种物资的运输、装卸等任务也越来越繁重。“物流实现机械化”成为公司发展的必然趋势。
去年中秋节前后,公司开始添置了4台叉车,用于物资的出入库和装卸工作。随着新库房的陆续投入使用,又经几次添置,现在共有15台叉车和4台铲车,其中包括4台电动叉车和11台柴油动力叉车,共投资114万元。这些车辆每天承担着大量的装卸、运输任务,甚至连锅炉房也用铲车装煤,使员工彻底告别了“肩扛手拉流大汗”的历史。以灌装车间为例,用叉车之前,入库、领瓶子要找身体棒的小伙子,才能适应“晴天一身汗、雨天一身泥”的高强度劳作,自从实现了从出库到入库的全部机械化后,入库和运包装就成了令人羡慕的“美差”,一辆辆叉车欢快而骄傲地行驶在公司厂区的大道上,仔细一看,叉车司机队伍里还有亭亭玉立的大姑娘呢。如今,卸粮有传送带,运粮有铲车,各种物资的出入库有叉车,基本实现了物流的机械化。
机械化生产不但改善了员工的工作环境,降低了劳动强度,保证了产品质量的稳步提高,而且还带来了可观的经济效益,仅叉车一项,一台叉车可节省十几个人工,15台叉车每天可节省200多个人工,经济效益可见一斑。
据我公司常务副总经理赵殿臣介绍,公司的白酒扩产(二期)项目是按照高度机械化的标准进行的建设,今后更多配套设施将会陆续上马,从而不断拉动我公司产业结构转调升级。届时,此项目的生产机械化程度将走在全国同行业前列。